【会津】職人技を継承!昔ながらの玉締め圧搾法で搾る「平出油屋の菜種油」を守りたい

【会津発】料理人や職人がその香りや鮮度に驚く「平出油屋の菜種油」。全国でも珍しい伝統的な玉締め圧搾法という製法を用い、素材そのままの油を作り続けてきた平出油屋さんが様々な事情で廃業されてしまいました。その設備を譲り受け、職人技を継承して、特別においしい菜種油を未来に残すため、お力をお貸しください!

現在の支援総額

13,514,000

135%

目標金額は10,000,000円

支援者数

687

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2024/06/22に募集を開始し、 687人の支援により 13,514,000円の資金を集め、 2024/07/31に募集を終了しました

【会津】職人技を継承!昔ながらの玉締め圧搾法で搾る「平出油屋の菜種油」を守りたい

現在の支援総額

13,514,000

135%達成

終了

目標金額10,000,000

支援者数687

このプロジェクトは、2024/06/22に募集を開始し、 687人の支援により 13,514,000円の資金を集め、 2024/07/31に募集を終了しました

【会津発】料理人や職人がその香りや鮮度に驚く「平出油屋の菜種油」。全国でも珍しい伝統的な玉締め圧搾法という製法を用い、素材そのままの油を作り続けてきた平出油屋さんが様々な事情で廃業されてしまいました。その設備を譲り受け、職人技を継承して、特別においしい菜種油を未来に残すため、お力をお貸しください!

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前回の活動報告で、油圧ユニットのパワー不足が判明し、より強力なユニットに交換する必要があることを報告しました。特注品なので納品まで通常2か月ほどかかりますが、大急ぎでやっていただき、どうにか9月中に設置してもらうことができました。9/30(火) 強力油圧ユニットの設置玉川エンジニアリングさんによって、新しい油圧ユニットを設置してもらいました。圧力が強いので、油圧ユニットと玉締め機をつなぐ配管も、すべて高圧タイプに交換しなければなりませんでした。10/7(火) メーカー技術者によるテストかなり高圧なので、本当にこれでいいのか、油圧ユニットのメーカーさんも心配され、東京から技術者が来てくれて、少しずつ圧力を上げてテストしました。テストは、焙煎済みのナタネを準備する余裕がなく、生のナタネを桶に詰めて行いました。最終的に17MPaまで圧力を上げて、この油圧ユニットで搾れることがわかりました。これで完成かと思いきや、玉締め機本体の方で油圧ユニットの油が漏れているのを発見。ちなみに油圧ユニットの中に使用しているのはナタネ油です。メーカーさんは賛成ではありませんが。1基めは写真の赤丸のところから油漏れ。修理が必要。手間はかかりますが、難しいことではないようです。3基めの玉締め機は、パッキンが弱っているようで、シリンダの隙間から油漏れ。パッキンの交換が必要。玉川エンジニアリングさんに、1基めのパッキンを交換してもらってうまくいったので、これも大丈夫です。手間と力のいる大変な作業ですが、玉川エンジニアリングさん、よろしくお願いします。その他にも、油圧ユニットに逆流防止弁を追加した方がいいということになりました。これらの作業が終わるまで、設備の完成はおあずけです。ナタネの焙煎から始める試し搾りもそれからになります。急いては事を仕損じる、の戒めを守ってひとつひとつ仕上げていきます。2025/10/8記


あっという間に10月になってしまいました。入れ替えの油圧ユニットの設置は9/30(火)に完了し、10/7(火)にメーカーのスタッフが来て調整してくれることになっています。これらのことについては改めて活動報告でお知らせします。搾油施設の完成が遅れている間、感謝掲示板の準備を始めています。写真の赤い枠のあたりに設置する予定です。昨年クラウドファンディングを実施した際に、お名前を掲載してもよい方は備考欄に記入していただきました。身近な支援者の方とお話すると、感謝掲示板のことに気が付いていない方もおられましたで、製作に入る前に改めて確認させてもらうことにしました。(すでに個別に確認させていただいた方もいます。)感謝掲示板は、このプロジェクトを支援していただい方のうち希望・承諾された方を、50音順にお名前またはニックネームをで掲載して感謝の意を表して記念に残すものです。会社名や事業所名、店名だけでも、加えてお名前でも構いません。例1 とうふ屋おはら 小原直樹(とうふやおはら おはらなおき) 店名+本名例2 小原 直樹(おはらなおき)  本名例3 とうふ屋おはら(とうふやおはら) 店名例4 小原 庄助(おはらしょうすけ) ニックネーム ペンネーム50音順に掲載しますので、ふりがなをお願いします。できる限り多くの方のお名前を掲載したいので、備考欄で掲載不要とされた方も掲載に変更されて構いません。1年以上も前のことなので、どのように書いたか覚えてない方は、これに返信して記載方法のメッセージを送っていただければ結構です。特に「シンプルに応援」を選択された方は、発送物がないためにこちらにはお名前がわからない仕組みになっています。必ず掲載名をお知らせください。搾油施設の完成が遅れている関係でリターンの発送も遅れますが、昨年のクラウドファンディング時から住所その他変更になった方もお知らせいただけると幸いです。よろしくお願いします。2025/10/5記


搾油施設の8月中の完成をめざし、9月の第1週は豆腐屋を休業し、初めから終わりまで油搾りをやってみる予定でした。結論から言いますと、臨時休業の告知が終わった直後に重大問題が発生し、搾ってみることはできませんでした。まずは8月完成を急いだ作業の報告から。和紙筒の製作(自力作業) 8/11(月)~8/19(火)前回の活動報告でお知らせしたとおり、油をろ過する和紙筒の作り方を平出さんから習ったので、和紙を必要分買い求めて製作。①まずは米のりの自作。ネットで調べて、白玉粉を使って簡単にできた。白玉粉:水 = 1:4 の比率で鍋に入れて加熱。あっという間に粘りが出て完成。②次は和紙をカット。ハサミよりも包丁の方が切りやすいことがわかった。③米糊を使って、表(和紙のつるつるしている方)を内側にして筒状に貼り付ける。④洗濯物干しにつるして数日乾燥。⑤接着漏れがないか検査しながら、端をタコ糸で縛る。44本製作。⑥舟に和紙筒を取り付ける(たまたま来た電気屋さんが見学)  コック付きホースを取り付け(自力作業) 8/12(火)平出さんは高いところに設置したタンクに油を送り、そこからジョウロに油を受けて和紙筒に注入していたが、直接注入できるようにコックをつけたホースを取り付けた。充填用台の製作(自力作業) 8/18(月)~8/19(火)8/18(月)、少量の油を搾った場合用に、容器に充填するための台を豆腐屋で製作。現場に設置してみた。和紙で濾した油を一斗缶に移し、コックを開いてビンなどに充填する。一斗缶ののった充填用台のすぐ後ろの大きな桶に和紙でろ過した油が溜まる。そこから充填用一斗缶に移す。さらに後方の壁際に見える大きな銀色のタンクが、平出さんが使用していた充填用タンク。量が多いときはそちらを使用するつもり。機器の動作確認 8/19(火)8/15(金)、電気屋さんによって、各機器への電気の配線工事が完了。ついに電気がつながったので8/19(火)、実際に動かして動作確認してみた。(すべて動画を撮影したつもりが、一部できてなかった。)・焙煎機の回転羽根 ちゃんと回転。・フルイにかけたナタネを圧偏機に送る昇降機 無事動くことを確認。もともと平出油屋では、菜種粕を二j粉砕機に送るもものとして使われていたものなので、中に菜種粕が沢山詰まっていて、動くが何も出てこない。その大掃除が大変だった。・圧偏機 オーバーホール(分解清掃)して、ちゃんと動くか心配だったがOK。・油圧ユニット 玉締め機との配管も終わり、作動油として古い菜種油を注入。スイッチを入れると玉締め機の台がちゃんと上昇。感動の瞬間だったが動画なし。・菜種粕の一次粉砕機 OK。・小型昇降機 一次粉砕機で大まかに砕いた菜種粕を二次粉砕機に送るもの。OK。・菜種粕の二次粉砕機 OK。  搾り桶の組み立て(自力作業) 8/20(水)~8/22(金)8/20(水)、ナタネを詰める搾り桶の組み立てを試してみる。予備も含めて全部で5セット。移動の際、外側の鉄の輪には番号が振ったテープを貼ってもらってあったが、はがれ落ちたものもある。それぞれ3段の輪を積み上げ、何とか5セット組み立て。8/22(金)、桶の内側にグルリと配置する鉄の棒がぴったりと収まらない。どれも鉄製なので重いのなんの。パズルのように試行錯誤を繰り返す。  人毛マットもセットしてみて、どうにかカタチになった。油圧ユニットをめぐる歓喜とショック 重大問題発生! 8月下旬機器の動作確認も終わり、8月末には施設が概ね完成することが見えてきたので、9月第一週に初めから終わりまで油の試し搾りを計画し、豆腐屋の臨時休業を急遽決定して告知。最大の問題は、平出さんがどの程度の圧力をかけていたかを正確に新しい油圧ユニットに設定しなくてはならない。平出油屋で使用していた油圧計は非常に古いもので平出さんも単位がわからず、平出さんからは2000から2500の間で使うと習った。はっきりしないので、新しい油圧ユニットには平出さんの古い油圧計もつけてもらうことにした。下の写真はユニットの全体で下の油圧計が新しいもの、上の方の油圧計が平出油屋のもの。油圧ユニットを動かすと下の油圧計(単位MPa : メガパスカル)の針は動いていくが、上の古いものはほとんど動かない。しばらく使っていなかったので、中の油が固まってしまったのか。比べて単位を算出するという作戦は失敗。別の方法で、単位をちゃんと割り出さなくてはいけない。平出さんを通じて知り合った、千葉の今井製油(廃業)の元工場長Hさんに電話で聞いてみた。平出油屋と同じ玉締め機でゴマ油を長年搾っていた。使用していた油圧計の単位はkgf/㎠。ゴマの場合ではあるが、150~170kgf/㎠で搾っていたという。下が平出さん平出油屋の油圧計。調べてみると、圧力の単位としてはKgf/㎠(キログラム重毎平方センチ)、MPa(メガパスカル)、mb(ミリバール)、PSI(重量ポンド毎平方インチ)などがある。しかし今一度平出油屋の油圧計を確認しても、それらの単位らしきものは見当たらない。いくつか文字列があり、上から、HYDRAULIC GAUGE(液体圧力計)?LANCHARD.M.F.G.CO(最後がcoなのでカンパニーで会社名と思われる)、OSAKAと丸いマーク(会社のマークか?)いずれも単位とは関係なさそう。最後はいきなり飾り文字から始まるので文字すらはっきりしない。bb.pr.a"  か?単位の可能性はこれしかないが、この暗号みたいなものは何?輸入物のような古い油圧計なので、単位は「重量ポンド毎平方インチ(pound per square inch)」ではないかと仮定し検討してみることにした。調べてみるとイギリスでは、ポンドを重さの単位と貨幣の単位のどちらにも使うので、区別するために重さの方は英語でlibra poundというらしい。そこから略称はLbを使うという。最初のbbらしき文字は飾りのついたLbと読めなくもないがはっきりしない。行き詰まって、近くの温泉の湯舟につかりながら、現代ではPSI=pound square inch、と考えていると、ふと思いついた。squareとは四角形の意味もある。「a」じゃなくて「□」の四角形なのではないか?もし、そのあとの「"」にインチの意味があれば「square inch」になる。急いで風呂場を出て、スマホで「インチ記号」を調べてみると、何とすぐに「”」が出てきた。インチの略号に使うらしい。「□"」はsquare inchだ!あと残るのは途中の「pr」。重量ポンド毎平方インチは英語でpound per square inch。だとすればperを略してpr.と考えれば、Lb.pr.□"は 重量ポンド毎平方インチの意味になる。歓喜した。ついに暗号解読に成功!次は、平出さんの言う2500がどれぐらいの圧力になるかを計算してみた。2500PSIを換算するとおよそ17MPa。今井製油の元工場長Hさんから教えてもらったゴマの150~170kgf/㎠をMPaに計算してみると、15MPa~17MPaになる。間違いない!ところが、導入済みの油圧ユニットの最高出力は7MPa 。平出油屋の油圧計の単位がわからないまま、いろいろな情報をもとにこれで足りるだろうと導入したものだ。全然足りない。暗号解読の歓喜から一転、奈落の底に突き落とされた。このユニットは使えない。急遽業者さんとも相談し、17Mpaを出せる油圧ユニットを探してもらい、改めて発注した。お金もかかるが納期も早くて一か月先。試し搾りはそれまでできない。搾油のスケジュールが遅れてしまう。大変なショックを引きずりながら、豆腐屋は臨時休業に突入。新しい油圧ユニットが来れば搾れる、と気を取り直して、それぞれの機器でできるチェックをしてみたり、残っていた作業をすることにした。焙煎テスト 9/1(月)焙煎機の回転羽根も動くようになったので、うまく焙煎できるかテスト。最後の搾油ができないため、ナタネを使うともったいないので、大豆を焙煎してみる。要するに煎り大豆を作ってみる感じ。以前、テストで薪を燃やしたが、今回はガンガンに燃やしてみる。一晩うるかした(水につけた)大豆を焙煎してみた。  カリカリの煎り大豆にはならなかったが、薪の火力を調整すれば何とかなりそうだ。とはいうものの、ナタネでやってみるまではわからない。ナタネを唐箕にかける 9/3(水)活動報告で既報の通り、6月に会津美里町の八木沢菜の花会から本年度産のナタネを刈り取って譲り受けた。教えてもらった通り、すぐに天日干しをして乾燥は終わっていたが、ゴミを飛ばす唐箕(とうみ)がけという作業が残っていた。同会から電動唐箕も借りたままになっていたので、作業した。前日に屋外で試したところ風が強くてブルーシートもうまく敷けなかったため、屋内に変更。電動唐箕は初めてだったので、試行錯誤。25キロずつ袋に詰めて計量。菜の花会は今年は不作だったということで、例年の何分の1という5袋強の収穫量が確定した。わかってはいたが、あまりに少ない。  フルイのテスト 9/4(木)本来は、ナタネを焙煎したら、すぐにフルイに入れ→昇降機→圧偏機→蒸し→搾りと工程が進んでいくのだが、搾りができないので、生のナタネを使って圧偏機のホッパー(受け)までナタネが送れるかをテストした。  無事、圧偏機の上まで送られた。袋に入ったナタネは回収。あとの工程のテストは、油圧ユニットを交換してからとなる。この報告を書いている時点では、まだ新しいユニットの納期の連絡はない。2025/9/9記


前回の活動報告から約1か月経ってしまいました。会津も猛暑の日々が続き、豆腐づくりも息も絶え絶えで、その合間を縫ってこまごまとした作業を少しずつしていましたが、活動報告を書く余裕がありませんでした。ごめんなさい。7/13(日)~7/28(月) 蒸し桶の修理(自力製作)ナタネを蒸気で蒸すための蒸し桶は平出さんからもらってきましたが、桶の下部に欠けたところがあり、修理してみることにしました。平出さんは、毎回欠けたところに布を詰めて蒸気が漏れないようにしていましたが、面倒なので。下の写真は平出油屋さんが現役時代にナタネを蒸しているところです。桶の下から蒸気が入るようになっています。下の写真は、桶を逆さにして、欠けたところを拡大したもの。これを何とかふさぎたいけど、どうしたものか。いろいろ考えた末、ドーナツ型の部材を作り、底にはめ込み、その上で欠けたところを木工用パテを詰めてふさぐことにしました。木材をドーナツ型にくり抜くために、トリマーという電動工具を導入し、生まれて初めて使ってみました。ただ必要な大きさの円形にくり抜くためには、付属の部品では足りず、回転する治具が必要で、持っているトリマーを治具に固定するための穴を正確にあけることから始めました。これが結構大変でした。下の動画には治具の加工は入っていませんが、木材加工の早送り動画です。何とか思い通りにできましたが、まだ実際に蒸気を出して試してはいません。果たして?7/20(日)~7/28(月)フルイからのナタネを受けて昇降機に送る用具づくり(自力製作)搾油の工程は、まずナタネを焙煎して、フルイにかけてゴミを取り、そのまま昇降機で上に送り、上から圧偏機に投入してナタネをつぶします。平出油屋さんでは、柱を利用した木製の特注昇降機を使用していましたが、そのまま移設することができず、菜種粕を粉砕するために使っていた昇降機を流用することにしました。そのためにフルイから昇降機にナタネが流れていくような小道具が必要で自作することに。7/20(日)ホームセンターで木材を購入。そこである程度カットしてもらい、あとで切り出していきました。以下早送りの作業記録です。7/25(金)~7/28(月) ナタネ受け台車用の受け皿(ちり取り)づくり(自力製作)焙煎したナタネは、先日製作したナタネ受け台車で受けます。そのナタネの大部分はカゴですくってフルイにかけますが、どうしても少しは台車に残ります。それをほうきで集めて、穴からちり取りで受けるという寸法です。その受け皿をアルミ板で自作しました。下は完成品です。今度は金属加工の早送り動画です。アルミの固定に初めてハンドリベッターというものを使いました。ネジのようなリベットを穴に差し込んで、ハンドリベッターをホッチキスのように握ると、つぶれてネジのアタマのようになり、余分な部分はカットされるという代物です。色々と初挑戦も多いです。7/30(水)~8/3(日) ろ過のための和紙の筒づくりを平出さんから習う平出油屋方式では、搾油した油の最後というか唯一の処理工程は、和紙で濾すことですが、平出油屋さんが現役時代に僕が修行に行ったときは、和紙の筒(コーヒーフィルターみたいなもの)の加工方法を習う機会がありませんでした。下の写真は、平出さんが使っていたまま移設したろ過装置です。この箱を舟(ふね)というそうです。和紙の筒が立てられています。理解を深めることも兼ねて、この舟を掃除しました。前々から平出さんからこの和紙の筒の作り方を習うことになっていたのですが、平出さんが抗がん剤治療のために体調が悪いことが多く、なかなか機会に恵まれませんでした。体調が非常に悪いという8/3(日)しか時間の合うときがなくて、無理をお願いして習ってきました。平出さんは数十年前にまとめて仕入れた和紙を使ってきたので仕入れ先はわからないということでした。一口に和紙と言っても産地ごとにサイズが違っていたり、厚さも様々。とりあえず同じようなサイズのものをネットで見つけて、持参しました。サイズはよかったのですが、ちょっと薄くて、もう少し厚めのものを取り寄せることになりました。下の動画は、舟の掃除(早送り)と、伝授風景(ノーマルスピード)のノーカット版をつないだものです。とりあえず、作り方はわかりました。平出さん、調子の悪いときに、ありがとうございました。7/30(水) ギアカバーの取り付け(玉川エンジニアリングさん)それぞれの機械にモーターを取り付けたため、ギアがむき出しで危険です。安全のために玉川エンジニアリングさんが一つずつ特注品を製作して下さり、7/30(水)に取り付けてくれました。上は圧偏機のギアカバー取り付け作業。下は完了後。下は油粕の2次粉砕機(粉にする機械)にカバーが付いた様子。下は油粕の一次粉砕機(おおまかに砕く機械)のカバー。まだ焙煎機のカバーが残っています。下はカバーのついてない現状。左のモーターとチェーンのところにカバーが付くと思います。あと残っている大きな作業は、玉締め機への油圧系統の配管と、それぞれの機器への電気の配線工事です。そこまで行ったら、それぞれの機械を試しに動かしてみることになります。遅れていますが、あともう少し。2025/8/6記


送油管関係(玉川エンジニアリングさん)6/24(火) 油樋のフタ設置油樋のフタのフタが取り付けられました。6/25(水) 1次貯油槽から2次貯油槽へ油をポンプで送る送油管がつながりました。6/27(金)~6/28(土) ローラーコンベア設置やり直し(自力)6月初めにローラーコンベア設置しましたが、油搾り作業をイメージしながら検討したところ、どうも使い勝手が悪いので、ローラーコンベアを追加して、桶にナタネを詰めるところを右側から左側に変更。油圧で上下するリフトテーブルの上で詰めることにしました。追加のローラーコンベアが届くのに時間がかかり、やっと作業に入れました。全体が長くなるので、ローラーコンベアの脚の位置も若干変わるため、あらためて玉締め機を支える木材を削り直しました。ノミと金づちでコツコツ掘りました。下の写真が完成形です。左の青い台車がリフトテーブル。足のペダルで上下します。玉締め機を動かす油圧系統の配管はローラーコンベアの下を通るので、これが完成するまで作業に入れませんでした。玉川エンジニアリングさん、お待たせしました。6/30(月) 圧偏機の受け台製作(自力)ナタネをつぶす圧偏機の土台は大桃建設工業さんに作ってもらいましたが、ナタネがコンクリに散らばらないように、受け台を作りました。下の写真は作業前。完成したカタチです。ナタネを受けるところを延長しました。7/1(火) 平出油屋さん工場の様子久しぶりに平出油屋さんを訪ね、工場の様子を確認してきました。大桃建設工業さんがきれいに整地してくれました。まだ煙突の撤去工事が残っています。撤去に必要なダイオキシンとアスベスト検査もクリアしました。勝手に撤去するわけにはいかないんですね。検査費用も高額です(涙)。7/7(月) ナタネ用台車の製作(自力)以前、製作に入りかけましたが、ローラーコンベアの設置を優先したために、その後の作業が後回しになっていました。ナタネがこぼれないよう、隙間なく作るのが大変で、実は上の動画では完成しませんでした。木材を削って微調整が必要になったため、録画を中断。やっと完成したのが、下の写真です。焙煎炉から出てくるナタネを受ける場合はこうなります。台車なのでキャスター付きで移動できます。まだ細かい作業が残っていますが、台車はひとまず完成!その他、モーターへの配線などの電気工事や油圧系統などの工事が残っています。あともう少し。2025/7/9記


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